একটি খনি পরিচালনায় CAT 20R-5073 ফুয়েল ইনজেক্টর ব্যবহারকারী ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হল ট্রাক এবং লোডিং সরঞ্জামের একটি বহর পরিচালনা করা হচ্ছিল, তাদের ওপেন-পিট খনি সাইটে বারবার ইনজেক্টর ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছিল। সরঞ্জামগুলি ২৪-ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন শিফটে কঠিন কাজের পরিস্থিতিতে পরিচালিত হচ্ছিল।
৭ মাস সময়কালে, রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ বহরের ১৮টি ইউনিটে ৩১টি ইনজেক্টর ব্যর্থতার রেকর্ড করেছে। রিপোর্ট করা লক্ষণগুলির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল:
· • হার্ড স্টার্ট করার অবস্থা
· • রুক্ষ আইডল অস্থিরতা
· • ইঞ্জিনের শক্তি হ্রাস
· • জ্বালানী খরচ বৃদ্ধি
· • ইঞ্জিন তেলে জ্বালানীর মিশ্রণ
অতিরিক্তভাবে, বহরের পরিচালকরা বেসলাইন পারফরম্যান্স স্তরের তুলনায় সামগ্রিক জ্বালানী খরচে ১৫% বৃদ্ধি পরিমাপ করেছেন, যা পরিচালন ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে।
অভিজ্ঞ পরিষেবা প্রযুক্তিবিদরা ব্যাপক ডায়াগনস্টিক মূল্যায়ন পরিচালনা করেছেন:
· • ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট ফল্ট কোড বিশ্লেষণ এবং পুনরুদ্ধার
· • সিলিন্ডার কন্ট্রিবিউশন ব্যালেন্স পারফরম্যান্স টেস্টিং এবং মূল্যায়ন
· • ইনজেক্টর পপ প্রেসার পরিমাপ এবং লিকিং রেট বেঞ্চ টেস্টিং
· • সম্পূর্ণ ফুয়েল সিস্টেম প্রেসার এবং ভলিউম ফ্লো টেস্টিং
· • ভিজ্যুয়াল ইনজেক্টর স্প্রে প্যাটার্ন কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট এবং অ্যানালাইসিস
· • ফুয়েল ডিলিউশন পরিমাপের জন্য ইঞ্জিন অয়েল অ্যানালাইসিস প্রোগ্রাম
ব্যাপক তদন্তে একাধিক ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে:
· • প্রাথমিক ব্যর্থতার কারণ: অভ্যন্তরীণ ভালভ পরিধান এবং চাপ লিকিং, যেখানে লিকিং রেট প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে ২৭% বেশি ছিল
· • দ্বিতীয় কারণ: নজল কোকিং এবং কার্বন জমা
· • সার্ভিস ইন্টারভ্যাল ফ্যাক্টর: ১৪৩৬৭-ঘন্টা দীর্ঘ সার্ভিস ইন্টারভ্যাল প্রস্তাবিত ৭৬২৮-ঘন্টা রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচী অতিক্রম করেছে
· • পরিবেশগত কারণ: উচ্চ কণা সমৃদ্ধ নিম্নমানের জ্বালানী যন্ত্রাংশের পরিধানকে ত্বরান্বিত করেছে
বহরের পরিচালন ব্যবস্থা ব্যাপক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে:
· • সমস্ত ব্যর্থ 20R-5073 ইনজেক্টর নতুন বা পেশাদারভাবে পুনর্নির্মিত ইউনিট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যা মূল সরঞ্জামের নির্দিষ্ট মান পূরণ করে
· • পুরো বহরের জন্য ৯২৮৮-ঘন্টা ইনজেক্টর পরিদর্শন এবং সার্ভিসিংয়ের কঠোর সময়সূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে
· • অতিরিক্ত জল পৃথকীকরণ ক্ষমতা এবং উন্নত পরিস্রাবণ দক্ষতা সহ ফুয়েল পরিস্রাবণ ব্যবস্থা আপগ্রেড করা হয়েছে
· • সঠিক ইনজেক্টর ইনস্টলেশন টর্ক পদ্ধতি এবং সার্ভিসিং কৌশলগুলির উপর বাধ্যতামূলক প্রযুক্তিবিদদের পুনঃপ্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে
· • ফুয়েল ডিলিউশন এবং পরিধান ধাতুর মাত্রাগুলির অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের জন্য ত্রৈমাসিক তেল বিশ্লেষণ প্রোগ্রাম স্থাপন করা হয়েছে
১১ মাসের ফলো-আপ সময়কালে বাস্তবায়নের পর, বহর উল্লেখযোগ্য পরিমাপযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে:
· • পূর্ববর্তী রিপোর্টিং সময়ের তুলনায় ইনজেক্টর ব্যর্থতার হার ৭২% হ্রাস পেয়েছে
· • সমস্ত অপারেটিং ইউনিটে গড় বহরের জ্বালানী খরচ ৮% উন্নত হয়েছে
· • সরঞ্জামের আপটাইম ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যয়বহুল অপারেশনাল ডাউনটাইম হ্রাস পেয়েছে
· • মেরামত হ্রাস এবং উন্নত দক্ষতার ফলে আনুমানিক বার্ষিক খরচ সাশ্রয় $২০১,০০০ ছাড়িয়েছে
এই কেস স্টাডিটি দেখায় যে CAT 20R-5073 ফুয়েল ইনজেক্টরগুলির সর্বোচ্চ পরিষেবা জীবন এবং নির্ভরযোগ্যতা অর্জনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচী, সঠিক ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং গুণমানের জ্বালানী ব্যবস্থাপনার প্রতি সতর্ক মনোযোগ প্রয়োজন। নিয়মিত পরিদর্শন, সময়োপযোগী সার্ভিসিং এবং সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ভালভ পরিধান এবং চাপ লিকিংয়ের সক্রিয়ভাবে সমাধান করে, বহরের পরিচালকরা সামগ্রিক অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করার সাথে সাথে ডাউনটাইম এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mrs. lily
টেল: 8613790195672
ফ্যাক্স: 86-137-9019-5672